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今年上半年,華剛礦業股份有限公司陰極銅生產成本比年計劃下降28.22%,氫氧化鈷生產成本比年計劃下降30.65%。這2個數值的變化反映了華剛礦業聚焦價值創造和效益提升,推行大商務管理體系取得成效。 “我們推行大商務管理體系,聚焦價值創造和效益提升,抓實成本管控,算賬搞生產、算賬抓管理,千方百計打好降本增效‘鐵算盤’。”該公司總經理李圣說,在華剛礦業,人人都是成本管控的“守門員”。 變廢為寶 實現生產環節全覆蓋 “劉主任,我們統計發現,試驗檢測中心的取制樣工具已經長期零庫存,需不需要提報一些?”負責物資設備采購管理的小周拿著計劃表,找到在試驗室忙碌的試驗檢測中心劉杰。“不需要,這些工器具我們基本靠它們了。”劉杰打開連選試驗室一角的一個工具柜,指了指里面堆存的廢舊物,向一臉疑惑的小周解釋道:“我們技術人員利用業余時間,把這些損壞的皮帶托輥裝上支架后制作成了手動研磨工具、白鐵皮邊角料制作成了樣品鏟和縮分器、膠帶改成了制樣臺墊、試劑瓶改成了取樣瓶、適當尺寸管材改裝成了取樣釬和取樣勺。目前,我們不再需要采購了。” “省下來就是賺到的。”這句話在華剛礦業成為所有人的共識。磨機襯板螺栓,經過一番“正骨推拿”,恢復了“鋼筋鐵骨”;皮帶滾筒經過重新包膠,又一次“閃亮登場”;電積陽極板經過氣焊修復,實現“舊貌換新顏”……一件件舊物變廢為寶。 “我們聚焦價值創造,以價值鏈為核心,形成成本預測、計劃、控制、分析、考核、改進的全閉環管理,鼓勵職工在崗位上‘淘寶’,群策群力做好生產環節修舊利廢全覆蓋。”選礦廠廠長范海寶說,他們利用露天堆場廢舊集裝箱,制作選冶廠壓濾機及輸送皮帶防護裝置;利用磨機襯板廢舊螺絲,進行再加工,實現重復使用,這些修舊利費為企業節省了大筆開支。 據范海寶介紹,這一件件看似不起眼的小改小革,但卻真正實現了降本增效。工人師傅想方設法在每一個細節上節約成本、提高效率,正是華剛礦業聚焦價值創造、抓實成本管控所取得的成效之一。現如今,在廢舊物資堆放處“撿寶”“淘寶”已經成為華剛礦業生產一線員工的習慣。 科技創新 讓成本管控得“紅利” 把球磨廢棄橡膠襯板用于粗碎站下料襯板,廢舊皮帶掛設旋流器中心桶壁防沖刷,調整排料口增加墊鐵,延長鄂板使用壽命……一項項在實踐中自主實施的創新項目,提高了生產效率、解決了生產難題,為華剛礦業帶來可觀的經濟效益,讓華剛礦業嘗到了利用科技手段實現降本增效的“甜頭”。 “一項小的技術革新可能不算什么,但是聚沙成塔,集腋成裘,把一項項技術創新成果累計起來就是一項客觀的經濟效益。”該公司副總工程師陳興海說,他們從“五小創新”入手,激勵員工從“小”做起,立足崗位,在工藝改進、安全生產、工藝改造和優化、成本控制、節能減排、效率提升、降低勞動強度等方面大膽提出自己的想法和建議,大膽改革創新,充分激發生產一線員工的創新、創效熱情,強化提升全員成本管控意識。 據陳興海介紹,他們推動的重型板式給料機驅動齒技術改造,延長了易損件使用周期;真空過濾機添加手動控制閥門替代易損電磁閥,減少了維修配件;在36米濃密機增設溢流水管,提升了生產能力;增設反應槽提料管,降低了氫氧化鈷生產原料氧化鎂單耗。 生產一線技術人員的“金點子”“小妙招”成了企業降本增效和效益提升的“大功臣”。陳興海說,僅僅對閃蒸干燥機攪拌軸承密封及螺旋輸送機的技術改造,與改造前相比,每日可多處理鈷礦800公斤。 搭建體系 強化成本管控實效 成本管控,依據什么樣的標準來實施?如何有效地把全員全要素發動起來?又如何呈現這一舉措實施前后的變化?這些問題,需要華剛人一個一個去解決。 在華剛礦業生產信息化平臺上,每天都會顯示處理量、回收率、產品產量等生產環節設備效率運行數據。統一的指標體系、開放的公共平臺,各個廠礦之間的數據對比一目了然;縱向來看,隨著時間的推移,各個車間你追我趕、爭先恐后,各自的發展變化一目了然。 信息化平臺上公開設備效率運行數據指標,只是華剛礦業聚焦價值創造,搭建的管理體系中的一個組成部分。為清晰定位成本控制對象,華剛礦業積極構建成本管理5大體系,即成本管控責任體系、成本管控指標體系、成本管控分析體系、成本管控考核體系、成本管控獎懲體系。 在5大管理體系的作用下,自上而下形成了成本管理進廠礦、進車間、進班組的責任管控鏈條,各生產系統圍繞降本增效想妙招,出實招,使生產控制更加精益化、管理流程更加敏捷化、生產組織更加柔性化、生產決策更加系統化。 “聚焦價值創造,強化成本管控,最重要的就是避免‘空談’,必須動員各部門、各系統,甚至基層生產一線的每一名員工,讓所有的生產系統都參與到降本增效的行動中來。”該公司財務副總監兼財務部部長沈海欣深有體會,華剛礦業的成本管控5大體系,讓所有人都把“緊日子”變成了“細日子”,為持續實現經濟效益提升奠定了堅實基礎。